2011安全工程師-案例分析考點(diǎn)歸納(7)
某化學(xué)纖維廠鍋爐爆管案
一、事故概況及經(jīng)過
1986年4月22日,某化學(xué)纖維廠SHL20—1.27型蒸汽鍋爐因缺水而造成嚴(yán)重?fù)p壞,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30000元以上。
4月22日11時(shí),該鍋爐升火給車間供汽,至14時(shí)鍋爐負(fù)荷開始增大,15時(shí)司爐工在儀表控制室聽到高水位報(bào)警并看到黃色指示燈亮,儀表盤上的色帶水位指示偏高便開始排污50秒鐘,但這樣處理后半小時(shí),色帶指示又在高水位的位置。而爐前平板玻璃水位計(jì)已看不見水位,只認(rèn)為是輕微缺水,于是到爐頂叫水,看到有少量的水上來(實(shí)際上是因水連管連接不當(dāng)造成的假水位),就按輕微缺水處理,加大進(jìn)水,可仍不見水位上升,而見到省煤器安全閥有汽噴出。于是立即停泵,到爐前打開看火門時(shí),聽到爐內(nèi)有響聲,這時(shí)才判定是爐管爆破,采取緊急停爐措施。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),34根爐膛水冷壁管和259根對(duì)流管均已不同程度因過熱而后損壞,其中一根對(duì)流管爆破,破口為140×100毫來。鍋爐被迫停爐大修,更換全部對(duì)流管束和水冷壁管。
二、事故原因分析
1.司爐工技術(shù)水平低,當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀表盤上色帶水位指示偏高后,沒有進(jìn)一步核對(duì)爐前水位計(jì)和電接點(diǎn)液位指示信號(hào),就輕率地判定為鍋爐滿水,并錯(cuò)誤地采取了排污措施,導(dǎo)致鍋爐嚴(yán)重缺水。
2.該爐原設(shè)有三沖量給水自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),后在4月15日檢查時(shí),儀表工臨時(shí)將三沖量調(diào)節(jié)改為單沖量調(diào)節(jié),事后沒有恢復(fù)也沒有向車間和司爐人員交待鍋爐水位是用單沖量控制的。事故前鍋爐負(fù)荷突然增大時(shí),鍋內(nèi)壓力降低,鍋水大量沸騰,在鍋內(nèi)出現(xiàn)虛假水位,于是單沖量控制系統(tǒng)發(fā)出高水位假信號(hào),導(dǎo)致給水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,造成缺水。
3.發(fā)現(xiàn)平板玻璃水位計(jì)無水位后,仍錯(cuò)誤地認(rèn)為是輕微缺水,延誤了處理事故的時(shí)間,使事故進(jìn)一步擴(kuò)大。
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